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Votre recherche de titane a donné 12 résultats.

dimanche 9 septembre 2018

Notice

Ce site Internet est le journal de bord de la construction de mon avion ULM Gazaile 2 du concepteur Serge Pennec.

Les articles sont affichés avec une chronologie inverse, c'est-à-dire que les plus récents sont affichés en haut de la page. Il existe plusieurs centaines d’articles, pour accéder aux plus anciens il faut cliquer sur « Billets précédents » en bas à la fin des articles de la page en cours. Ils font tous parties d’une catégorie (Ailes, Capot moteur, Commandes, Empennage, etc.) que le lecteur peut filtrer. La liste des catégories se trouve tout en bas de la page avec la liste des liens vers les sites d’autres constructeurs. On y accède facilement en cliquant sur « Aller à la recherche » en haut à droite de la page d’accueil.

La zone de recherche permet de faire ressortir les billets contenant des mots clefs spécifiques, par exemple les billets contenant le mot "titane". Vous pouvez utiliser plusieurs mots par exemple avec "titane tig train".

La structure de ce journal est Dotclear qui permet de changer facilement d'aspect, de présentation du contenu en fonction des "thémes" que je personnalise. Les éléments cités ci-dessus sont donc susceptibles de changer de place en fonction du thème utilisé, leur utilisation est identique.

Vous avez un aperçu chronologiques des étapes clefs dans la page "Historique".

Bonne lecture.

samedi 17 mars 2018

Circuit de refroidissement

J'ai approvisionné des tubes et coudes pour le circuit de refroidissement et le pot d'échappement. Pour les tubes alu et les Ø51mm c'est chez Tec'Racing. Pour les Ø30mm et les ronds d'inox j'ai été agréablement surpris en cherchant sur Ebay de trouver Flandre Sarl une entreprise pas très loin de chez moi, du coup je lui ai rendu visite. Mr Flandre est un personnage atypique très serviable qui m'a déniché des chutes de tuyaux, de plaques et des ronds inox à un prix imbattable. N'hésitez pas à visiter son site et/ou lui demander si il n'a pas de chutes car son métier de base est chaudronnier et il y a toujours de la matière à récupérer.
coude_tube_30.jpg coude_tube_51.jpg

Bon, je me suis fais plaisir en m'offrant un poste à souder TIG et une bouteille d'Argon. J'ai pas mal de travaux de soudure qui dépasse le cercle du Gazaile alors je n'ai pas hésité bien que j'ai attendu longtemps de franchir le pas. Je l'ai eu à vil prix chez Tig Mig en Italie et la bouteille d'Argon chez Lyon outil. Avec cela je devrais pouvoir tout souder : inox, alu, titane, fonte etc on va commencer par de l'inox 304 ou A2.
tig_argon.jpg tig_tdb.jpg

Attention, ce qui suit n'est pas dans la liasse, Serge utilise une solution bien plus légère et pertinente que je n'exposerai pas içi. Je fais à mon idée dans un premier temps pour les essais moteur sur banc. Je vais faire une platine avec un coude inox qui supporte la sonde de température. La purge d'air du circuit se fera en enlevant la sonde pendant le remplissage. Je commence par souder le coude au tube Ø30mm puis l'ensemble sur une platine inox.
soudure_coude.jpg soudure_platine.jpg soudure_platine_verso.jpg

J'oriente le tube de façon à ne pas dépasser l'épaisseur de la pompe à vide et de passer au plus prés du bloc moteur. J'ajuste en limant un peu le bloc moteur pour "tirer" droit.
platine_essai_blanc.jpg platine_essai_blanc_a.jpg platine_essai_blanc_b.jpg

La sonde de température est étanche grâce à un joint torique qui prend place dans une chemise de Ø25.7mm, je dois diminuer le diamètre du tube pour atteindre la bonne taille. Je taille le tube avec une fente un peu en biais pour faire un léger "entonnoir" qui facilite l'insertion de la sonde et comprime bien le joint.
tube_sonde_t_eau.jpg tube_sonde_t_eau_ajustage.jpg

Le soudage Tig est parfait pour ce type de travail. Je n'ai pas inerté l'intérieur du tube ce qui cause du rochage qui devra être limé.
platine_sonde.jpg platine_sonde_a.jpg platine_sonde_b.jpg

platine_sonde_c.jpg

Pour faire les fente de la goupille de maintien j'utilise une scie à métaux puis j’intercale des lames de scie pour augmenter la hauteur de coupe progressivement. J'évase l'embouchure du tuyau en utilisant une douille hémisphérique et un maillet pour éviter que les durites glissent sous la pression.
platine_sonde_d.jpg platine_sonde_e.jpg

Le résultat final correspond à mes attentes
platine_sonde_fin.jpg
Tant que j'y suis, je récupère un bout de collerette sur une partie du pot d'échappement du C4 pour la fixation sur le turbo et quelques soudures plus tard j'ai un pot :
echap_gene.jpg echap_turbo.jpg echap_sortie.jpg


Vente anti-brouillard et siège avant : -85€
Tubes et coudes inox : 20€ + 55€
Cumul Avionique : 4883€
Cumul outil : 953€
Cumul des dépenses : 11280€

samedi 7 décembre 2013

Mise en place des axes et freins

J'ai percé les trous d'axe de roue dans la lame de train avec un léger pincement de 1° vers l'avant. Une fois les fusées en place il y a moyen de modifier légèrement les angles de carrossage que je réduis au minimum bien que le trou soit perpendiculaire à la surface plane. Pour finir l'ajustement je fais une "choucroute de fibre carbone" (mélange de résine + copeaux ~1cm) plus pour pour conserver le look carbone que pour des considérations mécaniques pour avoir une surface d'appui bien plane. J'ai bien ciré les axes et le ruban adhésif sur les rondelles et les plaques d'étrier de frein puis j'ai enfilé/serré le montage complet : axe, rondelle, plaque d'étrier, roues, etc. Il n'y a pas de difficulté si ce n'est de brider correctement l'ensemble pour obtenir les angles voulus (dans la bataille j'ai oublié de prendre des photos voir celles de Frédéric Montforte par exemple). Une fois démoulé :
train_porte_a.jpg train_porte_b.jpg

Quelques coups de lime plus tard :
train_porte_c.jpg train_porte_d.jpg

Vient ensuite l'estimation de la meilleure position des étriers dans les carénages. Je les place à l'arrière, c'est encore ce qui semble faire le moins bailler le carénage :
carenage_train_princip_evaluation_a.jpg carenage_train_princip_evaluation_b.jpg position_etrier_carenage.jpg

Une fois l'angle de la plaque support étrier vu, je fais le contre perçage des 4 trous Ø6mm. La plaque d'étrier sera taraudée 4 fois. Un peu de râpe, lime et toile abrasive pour arrondir les extrémités de la lame :
lame_percee_fusee.jpg lame_arrondie_fusee.jpg train_roues_chantier.jpg

Un ensemble fusée en titane, plaque d'étrier, étrier de frein + plaquette, vis + rondelle pèse 631gr. Dans la liasse il y a la photo de l'ensemble complet de Bruno à 13.2 Kg. Je mesure le mien avec une balance industrielle (pas le pèse-personne de la photo ;-) ) à 13.72 Kg qui se décompose en détail :
  • 6.54 Kg pour la lame de train,
  • 0.56 Kg x 2 attaches de train complète, axe en titane et avec cales d'inclinaison,
  • 2.40 Kg x 2 pour pneus montage tubless, jantes, rondelles renforts de jante, moyeux, roulements, disques de frein, vis,
  • 0.39 Kg x 2 pour supports d'étrier, étrier, vis et plaquettes,
  • 0.15 Kg x 2 pour les fusées en titane (axes + rondelles),
  • 0.09 Kg x 2 pour vis d'axe, rondelles d'axe, rondelles d'espacement d'étrier (0.39 + 0.15 + 0.09 = 0.63 kg vérifié sur une autre balance à 631gr).
J'ai une fixation de train plus légère mais avec les cales d'inclinaison et les rondelles de renfort des jantes. La différence principale ne peut qu'être dans les pneus/jantes/moyeux. Bruno a utilisé des pneus 4 ply, moi des 6 ply tubless :
etrier_support_630.jpg poids_lame.jpg

Notez qu'avec ce montage, même si la soudure de la fusée et de sa rondelle lâche ou que la vis d'axe s'en va, la roue est retenue par le disque et l'étrier ... au moins quelques temps :lol
espacement_etrier.jpg etrier_monte_a.jpg etrier_monte_b.jpg

J'utilise une vis M12 6 pans creux et deux rondelles pour l'ajustement. Pour la fixation extérieure je compte bien faire le même système que pour l'avant. pris sur la tête de vis. A l'intérieur des vis s'imposent.
axe_rondelle_vis.jpg

vendredi 29 novembre 2013

Soudures du titane des fusées de train

J'avais martyrisé une rondelle en titane au TIG pour critiquer le résultat. Conclusion, pour les fusées il faudra faire appel à un professionnel. Voici la rondelle martyre, notez les différentes couleurs qui indiquent une mauvaise soudure :
titane_martyre_a.jpg titane_martyre_b.jpg

Quelle chance, dans le village voisin, à Buchy, il y a la société Normafil (nouveau site Internet) qui est spécialisée dans l'import, la distribution et la transformation du titane. J'ai pris contact avec Mr Varengue qui m'a gentiment proposé ses services. L'atelier de Normafil est juste derrière les fameuses Halles de Buchy où se déroule tous les lundis un des plus grands marchés de la région. J'avais pour l'occasion fait un support qui positionne l'axe et la rondelle tout en facilitant l'inertage. M. Varengue utilise des feuilles d'aluminium pour bien canaliser le gaz Argon. Je vous reproduis sur les photos suivantes ce que cela donne car j'avais oublié l'appareil photo lors des soudures. Notez , lors de la réalisation du cordon intérieur, la demie sphère en feuille d'alu avec l'injection du gaz par le haut. L'inertage évite l'oxydation de la soudure et favorise le refroidissement de la pièce
axe_titane_inertage_1_a.jpg axe_titane_inertage_1_b.jpg axe_titane_inertage_2_a.jpg axe_titane_inertage_2_b.jpg

Avec le titane, c'est bien la montée en température qui pose problème et cela dès 500°C. C'est pourquoi M. Varengue soude par point (avec un courant pour ces pièces de 100 à 110 A) en faisant une pause de plusieurs secondes, toujours en présence de gaz, pour ne pas élever la pièce en température. C'est du coup très long et consommateur de gaz mais les soudures sont brillantes sans aucune auréole de couleur, pour tout dire : parfaites. Le peu de brossage doit se faire impérativement avec une brosse inox propre, l'acier pollue le titane. Il aura fallu environ 1H10 pour faire ces 4 cordons qu'on aurait fait en moins de 15 minutes avec de l'acier ordinaire. Je remercie grandement M. Varengue pour sa disponibilité et ses conseils tant pour la soudure que pour l'usinage du titane, ce n'est pas tous les jours que l'on peut bénéficier d'une expérience de plus de 20 ans dans la transformation de ce matériau.
axe_titane_fini.jpg

mercredi 15 mai 2013

Agrandir les trous d'axes d'ailes

Je galère trop pour insérer et retirer les axes d'ailes dans le bois brut. Je décide de faire des inserts en alu 2017 comme bon nombre de constructeur. Un article récent dans le forum officiel décrit une méthode pour remplacer les plaques d'appui en alu par une version en carbone : c'est ce montage que je vais faire (mais avec des inserts en alu plutôt qu'en inox).
Tout d'abord il me faut faire un agrandisseur de trou pour les axes d'ailes. Il y a une première partie en Ø18mmx50mm pour guider l'outil dans les trous existants puis une partie au Ø21mmx40mm armée d'une plaquette carbure pour la découpe suivi d'une tige Ø10mmx15mm pour utiliser un petit mandrin de renvoi d'angle. Le renvoi d'angle est trop gros : il frotte sur les petites lisses alors je taraude cette dernière partie M6 pour y mettre une vis à tête hexagonale pour tourner l'outil manuellement avec une clef.
outil_alesage_a.jpg outil_alesage_a_gp.jpg renvoi_angle.jpg

J'usine 4 bagues Ø20.5xØ18x32 et 4 inserts Ø24x2_Ø20.5x23xØ18 compatibles avec mes axes en titane :
aile_axe_entretoise.jpg
Je mets en place les longerons avec les axes de Ø18mm. Je les cales pour qu'ils soient dans la position définitive. Je les bloque avec des serre-joint puis je retire un axe. Je le remplace par l'outil. Cela avance tranquillement, la série des premiers trous se fait sans problème.
outil_alesage_b.jpg longeron_insert_colle.jpg

Je retire les longerons, j'ébavure les trous puis je les encolle en plaçant les bagues. Je remonte et rebloque le tout mais cette fois avec d'un coté un axe de Ø18mm et de l'autre l'ensemble des bagues et inserts. Comme il y a 0.5mm de jeu les pièces se centrent sans problème, la résine chargée comble les vides. Je retire l'axe de Ø18mm et je fais la dernière série de trous. Malheureusement, tout à coup c'est le drame ! Je dérape avec la clef et je casse le vide poche "structurel" comme dirait Serge. Je les renforcerai avec une couche de carbone car il semblent très fragiles.
casse_vide_posh.jpg axe_collage_a.jpg outil_collage_b.jpg

En attendant que cela durcisse je taille 40 morceaux 160mmx60mm de bibiais 450gr/m² (un reste du longeron) pour faire les nouvelles plaques d'appui en carbone.
longeron_bibais_renfort.jpg
Je suis obligé de sortir un chauffage en plein mois de mai car les températures ne décollent pas bien au dessus de 15°C :
etuve_mai_2013.jpg

dimanche 5 mai 2013

vis de fourche en titane

Je comprends mieux pourquoi la visserie en titane est si chère ! Par exemple pour ces 2 vis M10x20 en Ti grade 5 il faut compter une douzaine d'euros dans le commerce.
Pour les faire j'ai du mettre plus d'une heure :
- découpe dans un rond Ø20mm, l=27mm,
- redressement des faces et mise à l=26mm,
- réduction au Ø10mm sur 20 mm,
- filetage x150 sur 15mm avec 7 passes d'avance de 0.3mm,
- réalisation des plats h=15mm pour le serrage à la clef plate.
Avec le risque à tout moment de casser une lame de scie ou exploser une plaquette carbure d'outil. En acier ordinaire ou en alu cela prendrait à peine vingt minutes.
fourche_vis_titane.jpg
Il faut vraiment le vouloir pour atteindre les 80.4 gr de cet ensemble (2 vis M10x20 + axe Ø15x97). Le Ti à l'avantage d'être 50% plus léger et inoxydable.

mercredi 1 mai 2013

Ajustage des axes de roues

Pour que les roues puissent être montées/démontées facilement sans qu'il y ai trop de jeu il faut un ajustage précis du diamètre. Cette précision est de l'ordre du centième de mm qui est la limite de précision avec un classique pied à coulisse_a_pas_cher. On a besoin de cette précision sur la zone d'appui des roulements uniquement, entre les deux roulements le diamètre est bien inférieur pour facilité l'insertion. Je dégrossie au tour à +0.02 en prenant bien soin de faire toujours les mêmes mouvements d'outils car mon tour souffre d'un désalignement et de jeux fonctionnels de cet ordre. Je finie à la cale et au papier abrasif fin par essais successifs sur le roulement. Au bout d'une dizaine d'allers-retours on tombe d'accord. Comme le montre cette petite vidéo cela rentre comme Papa dans Maman ... quand elle veut pas !
roue_axe_blanc_a.jpg

Je perce le trou d'axe des plaques porte-étrier au plus juste aussi, comme cela il y aura 2 appuis de chaque coté de la lame du train. Je souderai les rondelles extérieures, en titane aussi, sur l'axe. Avant cela je dois faire une mini enceinte d'inertage pour avoir une bonne soudure car le soudage du titane ne s'improvise pas (on y reviendra le jour venu).
roue_axe_blanc_b.jpg roue_axe_blanc_c.jpg roue_axe_blanc_d.jpg roue_axe_blanc_e.jpg

Bien que les étriers soient plus gros que ce qu'il faudrait cela se passe plutôt bien avec les vis de guidage d'origine. Je pense qu'il y aura une bosse sur le carénage de roue. C'est un point à valider après des essais de positionnement des étriers sur la lame.
Il me reste à percer le centre des axes pour l’allégement, faire les taraudages et usiner les rondelles de calage.

Axe de fourche

J'ai fini le détourage de la forme de la fourche à la scie sauteuse et à la lime. La plaque est cintrée sur le gabarit en bois (avec l'élasticité du métal ça se passe plutôt bien) et sera soudée sur le tube de fourche . J'ai tourné les 2 tubes entretoises en alu pour centrer la roue : il y a 1 mm d'écart, il faudra les repérer. L'axe sera maintenu par 2 vis en titane que je n'ai pas encore faites. Il me faut aussi un pion de blocage de l'axe pour le vissage/dévissage.
fourche_blanc_d.jpg fourche_blanc_b.jpg

Mise en place à blanc pour l'ajustage du tube et de ses 4 plaquettes de renfort soudées.
fourche_blanc_a.jpg fourche_blanc_c.jpg

Je vais attendre de faire le combiné de manche pour aller souder tout cela.

vendredi 26 avril 2013

Percer le titane quelle galère...

Pour évider la partie centrale de l'axe de roue du train avant en titane Ta6V grade 5 (90kg/mm²) je commence par un forêt de Ø3.5mm, puis Ø4.5, puis Ø5.5 et CRAC il casse net à une profondeur de 4cm !!!
Je ne suis pas un expert mais je fais les observations suivantes :
- C'est plus chiant à percer que l'inox.
- Le titane ne doit surtout pas chauffer car comme il évacue très mal la chaleur il vous cuit les forêts presque instantanément.
- L'affutage doit être parfait avec un angle de pointe plus important que le standard (qui est de 118°) environ 130°-140°.
- Si l'hélice du forêt est émoussée la surchauffe est d'autant plus rapide et la casse inévitable, (je me demande même si il ne faudrait pas des forêts avec une dépouille nulle voir négative).
- La vitesse de rotation doit être assez basse, la vitesse de coupe est inférieure à 30m/min ...
- ... mais l'avance du forêt continue et rapide pour éviter une surchauffe locale.
- Il faut bien ressentir et être attentif aux bruits et vibrations qui indiquent un problème de coupe.
- Je mets quelques gouttes d'huile pour marquer la montée en température : dés que ça fume c'est qu'il faut stopper tout de suite.

outils_percage.jpg
Malgré ces précautions, pour des perçages profonds rien ne va plus. Les forêts "carbure" ne sont pas une bonne idée car leur arrête de coupe est légèrement arrondie et fait chauffer très vite le titane avec des suites désastreuses.
Avec un affutage bien net, l’arrête de coupe devient cassante (cercle rouge de la photo du milieu) et oblige à réaffuter souvent (à la meule diamant SVP...) :
foret_carbure.jpg foret_fissure_a.jpg foret_fissure_b.jpg
J'ai pu percer profond avec des forêts HSS classiques jusqu'au Ø6.5mm dans du Ø15mm mais au delà je vais devoir changer pour des forêts de haute qualité HSS-cobalt. Je les attends on verra si cela apporte du mieux.
Edit : Bon, j'ai fini les trous avec les forêts carbure avec le maintien d'un affutage bien net qui m'a valu plusieurs allers-retours à la meule diamant. J'essayerai les forêts HSS-cobalt plus tard et sans grande conviction...

mercredi 27 mars 2013

Fourniture pour train

Pour les trains je fais une commande de matière, des roues, jantes chez ULM Techno pour 395.35 €.
Chez Métal Outil pour un bloc d'alu 2017 et des ronds en titane pour 89.25 €.
Les étriers de freins, maître cylindre et plaquettes de rechange chez Funridestore pour 123.98 €.

Total TTC : 608.58 €
Cumul outil : 904 €
Cumul des dépenses : 8167€

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